例1:M1420外回磨头润滑故障
有次在清洗换油后运行不到一周突然产生闷车,找不到办法将主轴瓦间隙从0.02mm扩大到0.035才能使用,否则常会闷车。主轴间隙扩大后磨床精度下降,失去了原有功能。即使这样做磨头轴承仍产生温度过高,油泡沫多且变黑。*后导致主轴严重烧伤而停车检修,产生这些问题主要原因是新购进2#主轴油质量太差,粘度不合格,还有大量沉淀物。
例2:MG1432A高精度万磨内画磨头润滑故障
该机床内圆磨头经常发生轴承温度过高;噪声太大。检修周期短等一系列问题。排除了装配技术,滚动轴承质量等机械方面因素,润滑脂的选用不当是决定因素。后改用7011脂替代原低温脂,上述问题全部得到解决。
例3:MD215内圆磨床中频高速磨头的故障
本厂有几台MD215内圆磨床,其中频高速电动内圆磨头故障较多,温升高、寿命短、噪声大、检修频繁,每年起码要更换46205型高精度轴承2-3套以上。该磨头是由三相700/800赫芝中频高速电机直接驱动,转速在2.4万r/min以上,选用普通锂基脂是不能胜任的,从85年改用7018脂替代,由于该脂抗剪切性强,不易流,适用于高速轴承,轴承寿命可延长3-5倍。现在该磨头可连续工作2-3年不必检修。
例4:MMB8318凸轮磨床主轴承的润滑事故
一台MB8318凸轮磨床在一次清洗换油后,突然发生磨头主轴瓦“抱轴”,主轴因严重烧坏而报废,仅维修费一项就损失数千元(还不包括停产损失)。经分析:是由于加入的2#主轴油质量不好的假劣产品造成这次润滑事故。改进方案:①、调换合格2#主轴油;②、若一时无合格主轴油可自行配制“磨头油”,即优质白煤油9份加1份32#汽轮机油;③、在磨头箱中加5%“万灵霸”添加剂。
例5:M7140平磨液压油质变问题
该机床在工作过程中“肥皂水”常易进入液压油箱,导致液压油变质(乳化、起泡),大大缩短了换油周期--从6-12个月缩短到1-2个月换油一次,浪费不小。普通液压油常含6411添加剂,极不耐水,遇水便使油质急变,乳化。要使水基切削液完全不漏入液压油箱,的确困难,重要的是提高油品抗水性能。可采取:①、改用不含6411的普通优质机械油,替代原液压油。②、改用抗水性良好的汽轮机油(N32)。
例6:滚刀磨液压动作的失灵
某厂有台MG6425高精度滚刀磨床,冬季早晨七点上班液压动作失灵--液压分度机构失效,机床无法工作,要到上午10时气温上升后才能恢复正常。原因是普通液压油粘度指数低,为此便改用8号液力传动油。由于后者粘度指数比前者几乎大一倍,粘度随温度变化小,较稳定。
例7:M8230曲轴磨床导轨的爬行问题
某厂有台M8230曲轴磨床,在大修后的试运转时发生工作台导软严重爬行问题。经分析认为是由于机床导轨在大修时磨削过,这对新加工出的摩擦副属于“跑合期”,故摩擦系数大,润滑条件苛刻,导轨低速运动极易爬行。改进方案是在原手拉泵小油箱(用的是普通矿油)里添加些二硫化钼后上述问题便得到解决。
例8:BK5多用磨床的内圆磨具之润滑故障
捷克产的BK5多用磨床之内圆磨具经常出现噪声大,温升快,寿命短等一系列问题。经分析认为是因该内圆磨具转速高达2万转/分,选用润滑脂牌号不能胜任所造成的。改用7007润滑脂代替原低温脂后,在同样的工况下上述问题一一解决。
例9:磨床死很好的润滑问题
在磨削细长工件时,磨床死很好与工件的中心孔易咬毛、烧伤很好,影响加工件粗糙度,有时还会造成很好断裂,工件飞出伤人事故。因工件的毕心孔与死很好之间接触面积小,单位面积载荷大,润滑条件苛刻,加的润滑脂易被磨削液冲掉。克服办法是用耐水,抗磨的MoS2锂基脂替代原3#工业脂便可消除上述问题。同理在车床上加工细长轴或长丝杆时也可用此法。
例10:M115W多用磨工作台手轮过重问题
某厂一台M115W多用磨操作者是女同志,在该机床大修后工作台手轮重得使她难于摇动。
检查未发现机械方面问题,只能从润滑方面寻原因。根据以往经验,大修时机床台面导轨经磨削加工,是处于早期(跑合期)磨损阶段,静摩擦系数大,不易形成油膜,润滑条件苛刻。*后集中表现为驱动台面的那只手轮太重。
为改善润滑条件,我们在原导轨油里添加了约0.5%的油酸,工作台手轮就轻了,用力比未加添加剂时减少约三分之一。
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